,有許多在普通平凡崗位上奉獻畢生精力和聰明才智的兵工人。他們沒有力挽狂瀾的壯舉,也沒有一鳴驚人的成就。他們長期扎根基層,默默無聞,靜靜地流淌著辛勤的汗水,自覺地開展各種節本降耗、變廢為寶的“佳績”,發揮著高速運轉機器中一顆普通螺絲刀的作用。
計量檢測中心的龐喜慶就是其中一位。請圍觀:
近年來,的生產任務異常繁重,原材料、半成品、產品計量檢測任務的計量檢測中心也是工作繁忙,為了滿足生產需要經常加班加點。近期,由于設備滿負荷運行,造成熱電偶檢定系統、高溫高濕機、量熱儀等關鍵儀器設備先后出現故障。
為了不耽誤生產,計量檢測中心及時聯系設備管理部門和生產廠家,但由于時間久遠,圖紙技術資料缺失,無法短時間內修復。而購買一臺新設備價值不菲,且需要列計劃、報預算、市場調研、比價采購、安裝調試、驗收等等一系列工作,時間跨度大,嚴重影響生產。工程師龐喜慶和同事們急工廠所急,在中心領導的支持下決定自主修復設備,以反向推理法,尋找故障的根源。他們首先找到電路板上的核心集成電路,是51型單板機CPU,然后查找該芯片的資料,得知其供電電壓為5V左右,隨即找來一個穩壓電源,給這部分電路供電,發現在這種條件下,可以與電腦正常通訊,但執行指令還有問題。由此判斷,電路板核心部分沒有問題,故障應該是在供電電源上。他就反向一步一步查找供電電路,發現有一個非常隱蔽的焊點接觸不良,重新焊接后,設備恢復正常使用。就是這樣,他們用兩天的時間就修好了設備,沒有耽誤生產。
試驗站的高溫高濕箱無法加濕,經檢修發現加濕用電熱管燒破。電熱管是特制的,若是請廠家派人來修,至少需要7天時間,費用至少在3000元以上,嚴重耽誤生產試驗的正常進行。為了盡快修好設備,龐喜慶在自己平時收集的零件中,尋找可以代換的電熱管。經過細心尋找,他終于發現一個電熱管,是廠家以前來修理化室的高溫高濕箱時剩下的,功率為1500W,而現在的設備上的電熱管,是兩個750瓦的串聯的。他將舊電熱管拆下后,用1500W的電熱管代換這兩個750W的電熱管,通過改動螺絲和電線接法,成功實現了代換,設備恢復正常。
多路熱電偶檢定系統也出現故障,毫伏表電壓指示不穩,電腦顯示無法進入檢測狀態。龐喜慶根據以前的經驗,判斷是多路機電聯動轉換開關接觸不良。為了快速修好設備,避免拆機大修浪費時間,他利用軟件中的功能,使機電聯動開關在電腦指令下旋轉動作,經過多次旋轉后,接觸不良故障排除,機器恢復正常。
這就是龐喜慶,一個低調實干內秀、善琢磨肯鉆研、愛崗敬業奉獻的基層技術員;一個擅于維修加工試驗設備,積極為企業省錢的員工,僅僅在一個月的時間里,通過搶修設備,不僅節約修理費用一萬多元,避免購買新設備發生費用,且滿足了企業科研生產及檢驗試驗所需。
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